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當前位置: 首頁出版圖書科學技術工業(yè)技術一般工業(yè)技術《防止電力生產事故的二十五項重點要求》案例警示教材(彩圖本)

《防止電力生產事故的二十五項重點要求》案例警示教材(彩圖本)

《防止電力生產事故的二十五項重點要求》案例警示教材(彩圖本)

定 價:¥128.00

作 者: 國家能源局電力安全監(jiān)管司,中國電機工程學會
出版社: 中國電力出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787519820831 出版時間: 2019-05-01 包裝:
開本: 頁數(shù): 字數(shù):  

內容簡介

  為了配合電力企業(yè)各單位在規(guī)劃設計、安裝調試、運行維護、檢修改造、科研試驗等階段認真貫徹國家能源局新頒《防止電力生產事故的二十五項重點要求》的精神,便于讀者形象深刻的理解,特策劃《〈防止電力生產事故的二十五項重點要求〉案例警示教材》一書。本書作為國家能源局頒布的《 防止電力生產事故的二十五項重點要求》配套教材之一,與《防止電力生產事故的二十五項重點要求及編制釋義》《〈防止電力生產事故的二十五項重點要求〉培訓教材》配套。本書采用典型事故案例,配上形象生動的漫畫,對條文進行形象的解釋和說明,圖文并茂,內容詳實,突出重點要求,針對性強。

作者簡介

  中國電機工程學會(以下簡稱學會)成立于1934年,原名中國電機工程師學會,由從事電機工程相關領域的科學技術工作者及有關單位自愿組成并依法登記成立的全國性、學術性、非營利性社會組織。學會設有9個工作委員會、36個專業(yè)委員會,學會工作總部設在北京。全國電力安全專家委員會秘書處設在中國電機工程學會。

圖書目錄

 1 防止人身傷亡事故1
【案例1-1】 高處不系安全帶 失穩(wěn)墜落把命喪1
【案例1-2】 圖省事探身作業(yè) 失平衡跌落摔傷2
【案例1-3】 孔洞蓋板未蓋實 人員踩踏墜落亡3
【案例1-4】 吊孔打開無圍欄 人員踏入險喪命4
【案例1-5】 梯子支放未扶穩(wěn) 上梯人員摔重傷5
【案例1-6】 顛倒工序拆模板 模板倒蹋人傷亡6
【案例1-7】 鋼板腐蝕不知險 不走架板把命搭6
【案例1-8】 高處作業(yè)突刮風 失穩(wěn)墜落三人亡8
【案例1-9】 起吊孔未裝圍欄 不慎墜落釀慘?。?br /> 【案例1-10】 非電工驗電不當 手灼傷后悔不及9
【案例1-11】 無證作業(yè)不知險 擅動設備觸電亡10
【案例1-12】 電纜帶電用鋸割 防護用品保平安11
【案例1-13】 帶電距離不注意 手電誤碰帶電體12
【案例1-14】 未驗電誤合地刀 釀短路電弧燒傷13
【案例1-15】 無票作業(yè)擅摘牌 誤入間隔丟性命14
【案例1-16】 冒牌電工接臨電 短路造成手灼傷15
【案例1-17】 檢修未拆短路線 盲目操作人傷亡16
【案例1-18】 勘查作業(yè)擅作主 誤碰開關致觸電16
【案例1-19】 磨焊口空間狹窄 角磨機碰傷嘴唇17
【案例1-20】 圖省事拋擲皮帶 無監(jiān)護砸死路人18
【案例1-21】 交叉作業(yè)無防護 割件掉落砸傷人19
【案例1-22】 傳遞架桿突掉落 下方人員被砸傷20
【案例1-23】 移動工具未停電 誤碰開關手絞傷21
【案例1-24】 兩設備共用電源 誤啟動雙手擠傷22
【案例1-25】 探身巡檢人被卡 肢體卷入皮帶內23
【案例1-26】 皮帶站人查缺陷 無鈴啟機擠死人24
【案例1-27】 皮帶站人測槽架 設備突啟致人亡25
【案例1-28】 設備運行擅開門 伸手清物臂絞傷25
【案例1-29】 轉崗人員未培訓 擅自操作臂絞斷26
【案例1-30】 撈渣機旁無護欄 掉焦濺水燙傷人27
【案例1-31】 除焦作業(yè)不停爐 突落煙灰燙五人28
【案例1-32】 合閘未拆接地線 機組停運人灼燙29
【案例1-33】 帶電移動配電箱 違章作業(yè)惹禍端29
【案例1-34】 高壓操作當兒戲 電弧灼傷又高墜30
【案例1-35】 無證作業(yè)缺經(jīng)驗 閥門竄動擠斷指31
【案例1-36】 吊裝作業(yè)倆指揮 他人受傷自后悔32
【案例1-37】 起重工具不檢查 按鈕失靈砸傷人33
【案例1-38】 槽鋼不牢做吊點 鋼脫落物腰擊傷34
【案例1-39】 吊物捆綁不牢固 焊條散落人被砸35
【案例1-40】 吊裝現(xiàn)場無防護 繩斷物落砸行人35
【案例1-41】 起吊現(xiàn)場無照明 吊籃脫落砸傷人36
【案例1-42】 起吊作業(yè)刮大風 側板傾倒人墜亡37
【案例1-43】 野蠻起吊作業(yè)亂 墜物砸死行人慘37
【案例1-44】 吊裝作業(yè)無安措 慌亂指揮設備損38
【案例1-45】 閥門腐蝕關不住 漿液噴出系統(tǒng)停39
【案例1-46】 車廂有人不確認 裝載石膏活埋人39
【案例1-47】 一氧化碳突泄漏 煙氣熏嗆人中毒40
【案例1-48】 清灰作業(yè)突塌方 人員被埋悔不及41
【案例1-49】 劣質閥門有隱患 氨漏中毒釀慘案41
【案例1-50】 選用閥門不標準 液氨存儲出事故42
【案例1-51】 烈日曬爆液氨瓶 氨氣擴散毒多人42
【案例1-52】 軟管卸氨易破裂 氨漏中毒人傷亡43
【案例1-53】 切割氨管引爆炸 氨氣擴散毒多人44
【案例1-54】 設備失修腐蝕重 氨漏中毒多傷亡44
【案例1-55】 槽車卸氨無監(jiān)護 溜車管斷中毒亡45
【案例1-56】 液氨卸車亂移動 液氨泄漏人中毒45
【案例1-57】 防毒面具已損壞 穿戴作業(yè)險喪命46
【案例1-58】 違章踩管不知險 管斷氨漏悔不及46
【案例1-59】 自改車輛運液氨 罐炸氨漏釀慘案47
【案例1-60】 電氣短路致火災 氨管爆炸事故連47
【案例1-61】 閥門不嚴進毒氣 盲目施救多人亡48
【案例1-62】 檢測失職毒他人 盲目施救毒多人49
【案例1-63】 未測氣體急清倉 盲救他人自己亡50
【案例1-64】 實驗室內無藥箱 酸濺臉上灼傷疤51
【案例1-65】 飲料帶進實驗室 誤喝試劑險喪命52
【案例1-66】 防范毒氣意識差 盲目救援傷亡大52
【案例1-67】 檢測失職本不該 違章進罐兩人亡52
【案例1-68】 超員車門未關好 轉彎門開人摔傷53
【案例1-69】 占道超速急行駛 剎車失靈車相撞54
【案例1-70】 人貨混裝又超速 甩出車外把命喪55
2 防止火災事故56
【案例2-1】 消防設施有隱患 電纜短路致火災56
【案例2-2】 消防水管被關閉 輸煤棧道火勢擴57
【案例2-3】 動火作業(yè)未辦票 火災導致人傷亡58
【案例2-4】 電纜設計防火災 高壓低壓均分開58
【案例2-5】 電纜敷設層次清 電壓等級顏色分59
【案例2-6】 油系統(tǒng)泄漏著火 電纜助燃燒屋架60
【案例2-7】 阻燃措施不到位 火災導致機組停60
【案例2-8】 防火封堵當盾牌 力保設備不受害61
【案例2-9】 電纜隧道沒封堵 控制設備全燒毀61
【案例2-10】 電纜接頭突爆炸 循環(huán)水泵連跳閘62
【案例2-11】 絕緣老化被擊穿 電纜維護莫怠慢62
【案例2-12】 高位油箱突起水 引燃電纜事故大63
【案例2-13】 管道漏油致火災 過火嚴重損失大63
【案例2-14】 密封接頭突爆破 引燃電纜火勢大64
【案例2-15】 機組大修裝錯墊 氫氣著火悔不該64
【案例2-16】 管道腐蝕油泄漏 混合油氣被引爆65
【案例2-17】 重油管道防爆燃 焊接之前先沖洗65
【案例2-18】 粉塵飛入油碟內 回油外溢大火起65
【案例2-19】 對口法蘭沒擰緊 橡膠老化墊失靈66
【案例2-20】 油箱油位急下降 軸承甩油機組停66
【案例2-21】 油罐接地不可靠 雷擊火災損失大66
【案例2-22】 違章動火不檢測 油氣閃爆兩人亡67
【案例2-23】 膠管老化火災起 發(fā)現(xiàn)及時沒蔓延67
【案例2-24】 長期投運風管穿 搭建缺陷積粉燃67
【案例2-25】 上煤方式擅變更 一次風管終燒損68
【案例2-26】 監(jiān)視操作不及時 制粉系統(tǒng)火災起68
【案例2-27】 氫氣管道清積水 氣體泄漏致爆炸68
【案例2-28】 操作人員開氣瓶 氫氣噴出爆炸生68
【案例2-29】 氫冷電機做檢修 隔絕措施隱患留69
【案例2-30】 氫氣鋼瓶保安全 千萬注意別倒瓶69
【案例2-31】 氫氣站來講安全 廠房內部莫設罐69
【案例2-32】 氫氣系統(tǒng)動明火 管理制度不嚴格69
【案例2-33】 違章排污致爆炸 聯(lián)動試驗要定期70
【案例2-34】 氫壓下降未重視 軸承損傷后悔遲70
【案例2-35】 合成車間管道破 氫氣爆炸損失大71
【案例2-36】 隔離措施不徹底 臺扇通風釀慘劇72
【案例2-37】 巡視檢查不執(zhí)行 積粉未清引自燃72
【案例2-38】 上煤過程人離崗 煤中夾火皮帶燒73
【案例2-39】 定期清掃不認真 皮帶燒壞損失大73
【案例2-40】 氣體置換忘關閥 引發(fā)爆炸死傷仨75
【案例2-41】 管材焊縫有缺陷 三次爆炸前后連76
【案例2-42】 違章觸電成焦炭 倉皇逃生掉下亡77
【案例2-43】 雷擊起火風機損 防雷設施定期測78
【案例2-44】 電纜短路引火災 風電機組被燒毀78
【案例2-45】 剎車系統(tǒng)出異?!∧Σ疗鸹饳C倉燒79
3 防止電氣誤操作事故81
【案例3-1】 無票作業(yè)短回路 試合開關出事故81
【案例3-2】 擅改操作解閉鎖 誤入間隔拉錯閘82
【案例3-3】 工作范圍擅擴大 監(jiān)護人員不到位82
【案例3-4】 防誤裝置已失靈 帶著地刀合開關83
【案例3-5】 擅自解鎖誤操作 帶著地線合刀閘83
【案例3-6】 串接重動繼電器 帶電合接地開關84
【案例3-7】 防誤閉鎖未投入 帶著地刀合開關85
【案例3-8】 臨時圍欄未裝設 沒有看護羊觸電86
【案例3-9】 未經(jīng)培訓失監(jiān)護 清掃開關誤觸電86
4 防止系統(tǒng)穩(wěn)定破壞事故87
【案例4-1】 低頻振蕩頻發(fā)生 電網(wǎng)安全受威脅87
【案例4-2】 繼電保護誤動作 潮流轉移電網(wǎng)垮88
【案例4-3】 偶然事件相疊加 終造成大事故90
【案例4-4】 局部故障導火線 釀成美加大停電90
【案例4-5】 安全防線作用大 預警能力要提高91
【案例4-6】 負荷增長超預期 電壓崩潰大停電93
5 防止機網(wǎng)協(xié)調及風電大面積脫網(wǎng)事故94
【案例5-1】 有功功率出異?!〕鰪S設置有錯誤94
【案例5-2】 勵磁系統(tǒng)能力強 支撐電網(wǎng)作用大96
【案例5-3】 串聯(lián)補償電容器 諧振風險要關注96
【案例5-4】 參數(shù)實測與建模 事故分析幫助大97
【案例5-5】 機網(wǎng)保護須配合 系統(tǒng)安全有保障99
【案例5-6】 失磁保護拒動作 樞紐電站電壓落99
【案例5-7】 調門特性值疊加 有功瞬間變化大100
【案例5-8】 輔機抗擾能力差 機組安全隱患多101
【案例5-9】 電壓穿越不具備 風機脫網(wǎng)事故大102
6 防止鍋爐事故104
【案例6-1】 預熱器設計缺陷 熱元件局部著火104
【案例6-2】 蓄熱元件積殘油 空氣預熱器著火105
【案例6-3】 微油點火能量小 煤粉積聚致著火105
【案例6-4】 投煤條件不符合 尾部煙道積煤粉107
【案例6-5】 尾部煙道再燃燒 空氣預熱器燒損108
【案例6-6】 調整燃燒不及時 鍋爐滅火事故生110
【案例6-7】 入爐燃料差異大 多次滅火事故發(fā)111
【案例6-8】 節(jié)能改造留隱患 煤粉聚積致爆燃112
【案例6-9】 鍋爐煤種不匹配 結渣問題挺嚴重113
【案例6-10】 保護邏輯不合理 鍋爐內爆出問題114
【案例6-11】 違章指揮強送粉 煤粉倉內引爆炸115
【案例6-12】 制粉系統(tǒng)不匹配 煤粉爆炸難消除116
【案例6-13】 防爆通道不合理 引燃電纜出險情116
【案例6-14】 制粉系統(tǒng)接連爆 燒壞電纜急停爐117
【案例6-15】 石子煤斗未清理 自燃現(xiàn)象恐發(fā)生118
【案例6-16】 鍋爐滿水和缺水 惡性事故損失大119
【案例6-17】 低溫蒸汽進汽機 軸系斷裂事故發(fā)120
【案例6-18】 取樣測量有誤差 水位保護為虛設121
【案例6-19】 模塊設計有缺陷 機組跳閘事故現(xiàn)121
【案例6-20】 水位指示有偏差 安裝現(xiàn)場找病因122
【案例6-21】 熱控監(jiān)督不馬虎 水位保護隱患除122
【案例6-22】 儀表管路未防凍 測量錯誤致非停123
【案例6-23】 取樣管路突結冰 錯誤顯示水位低123
【案例6-24】 汽包水位偏差大 水位保護動作多124
【案例6-25】 熱態(tài)整定未進行 汽包滿水險情生125
【案例6-26】 信號強制漏洞大 影響功能真可怕125
【案例6-27】 信號通道不獨立 交叉影響要跳機126
【案例6-28】 強制差壓變送器 違規(guī)操作埋隱患126
【案例6-29】 流量保護三取二 取樣信號有要求127
【案例6-30】 嚴密監(jiān)視過熱點 嚴防燃水比失調127
【案例6-31】 高加系統(tǒng)不可靠 給水中斷機組跳127
【案例6-32】 調節(jié)功能不健康 運行調整來不及128
【案例6-33】 給水參數(shù)整定差 汽包水位高跳機128
【案例6-34】 水冷壁管存異物 管壁超溫難避免129
【案例6-35】 缺水超溫致爆管 問題出在水位計130
【案例6-36】 鍋爐安全閥拒動 超溫超壓事嚴重130
【案例6-37】 水質惡化不重視 腐蝕結垢爆管多132
【案例6-38】 金屬檢驗不到位 聯(lián)絡管爆事故大134
【案例6-39】 多次超溫致管薄 管道爆破人死傷134
【案例6-40】 過熱器頻頻爆管 檢查管內現(xiàn)堵頭135
【案例6-41】 沒有清理氧化皮 機組啟動即爆管136
【案例6-42】 管材等級不夠高 大量生成氧化皮137
7 防止壓力容器等承壓設備爆破事故139
【案例7-1】 筒體減薄因沖刷 避免爆破常檢查140
【案例7-2】 氫罐封頭現(xiàn)鼓包 及時更換預防早140
【案例7-3】 支架失效管座裂 全面檢查事故滅141
【案例7-4】 筒體減薄鋼板補 應力過大得更換142
8 防止汽輪機、燃氣輪機事故143
【案例8-1】 拒動缺陷未消除 強行啟機出事故143
【案例8-2】 失去監(jiān)視再啟動 軸系斷裂事故大143
【案例8-3】 調速汽門有卡澀 嚴重超速機組損143
【案例8-4】 冒險帶負荷解列 造成汽輪機超速144
【案例8-5】 低壓旁路未開啟 機組超速出險情144
【案例8-6】 旁路系統(tǒng)未開啟 軸系斷裂大事故145
【案例8-7】 旁路失電不能關 控制電源有缺陷145
【案例8-8】 旁路使用不合理 轉子造成大彎曲146
【案例8-9】 位移保護亂解除 強行啟動設備損146
【案例8-10】 逆止門未能關閉 抽汽倒流致超速147
【案例8-11】 逆止門出現(xiàn)故障 熱網(wǎng)蒸汽反向流147
【案例8-12】 控制信號接線反 導致燒損推力瓦148
【案例8-13】 齒型聯(lián)軸器失效 致機組軸系斷裂148
【案例8-14】 調節(jié)系統(tǒng)大改造 確保安全是前提149
【案例8-15】 結構設計有問題 軸系發(fā)生大振動149
【案例8-16】 超速試驗違規(guī)做 轉子振動致停機150
【案例8-17】 鉚釘頭變形松脫 葉片甩出致事故150
【案例8-18】 復環(huán)缺陷未處理 葉片斷裂出事故151
【案例8-19】 隔板裝反渾不知 終于引發(fā)大事故151
【案例8-20】 級隔板故障 汽輪機嚴重損壞152
【案例8-21】 機組非同期并網(wǎng) 對輪螺栓全剪斷152
【案例8-22】 高壓內缸溫差大 轉子彎曲事故發(fā)153
【案例8-23】 管道暖管不充分 振動增大急停機154
【案例8-24】 振動原因未探明 盲目啟動轉子彎154
【案例8-25】 停機盤車投不上 悶缸措施要果斷155
【案例8-26】 電動盤車投不上 吊車強盤鋼繩斷155
【案例8-27】 悶缸措施很及時 轉子彎曲未發(fā)生156
【案例8-28】 軸封供汽門不嚴 轉子永久性彎曲156
【案例8-29】 上下缸溫差過大 發(fā)生永久性彎曲157
【案例8-30】 防止汽輪機進水 避免永久性彎曲157
【案例8-31】 電子水位計失靈 轉子永久性彎曲158
【案例8-32】 蒸汽凝結致滿水 采取措施很及時158
【案例8-33】 低溫蒸汽進汽缸 高壓轉子永彎曲159
【案例8-34】 沖車過程振動大 發(fā)生碰磨致彎曲160
【案例8-35】 主蒸汽溫度驟降 造成永久性彎曲160
【案例8-36】 電子水位計失靈 玻璃管銹漬不清161
【案例8-37】 放水手動門被關 緊急打閘很及時162
【案例8-38】 汽輪機打閘降速 出意外斷油燒瓦162
【案例8-39】 報警信號誤判斷 斷油燒瓦全都傻163
【案例8-40】 閥碟脫落堵通道 機組斷油軸瓦燒164
【案例8-41】 油質太臟強啟動 軸承損傷因焊渣164
【案例8-42】 油泵聯(lián)鎖要注意 手動啟動來不及164
【案例8-43】 設計變更要謹慎 油泵聯(lián)鎖必須準165
【案例8-44】 保護定值不合理 斷油燒瓦軸系損166
【案例8-45】 供電方式不合理 油泵該啟不能啟166
【案例8-46】 油泵電源不可靠 軸承燒損事故生167
【案例8-47】 技術改造留隱患 質量控制沒把關167
【案例8-48】 油位已低不跳機 機組斷油致燒瓦168
【案例8-49】 油箱油位無保護 延誤停機擴事故169
【案例8-50】 試運期間油壓低 松開螺栓致油噴169
【案例8-51】 處理漏油不停機 大量跑油軸瓦泣170
【案例8-52】 油泵聯(lián)鎖要可靠 機組跳閘離不了171
【案_例8-53】 熱偶保護突動作 斷油燒瓦事故發(fā)171
【案例8-54】 機組正常停機前 啟動試驗很必要172
【案例8-55】 運行人員誤操作 無票作業(yè)沒監(jiān)護172
【案例8-56】 發(fā)現(xiàn)軸瓦有異?!〈_認未損再啟動172
【案例8-57】 熱工人員蠻違章 保護開關忘合上173
【案例8-58】 油泵聯(lián)鎖隨意退 導致事故特后悔173
【案例8-59】 燃燒室內出狀況 隔熱瓦片突脫落175
【案例8-60】 燃氣返至密閉間 未設監(jiān)測出禍端178
9 防止分散控制系統(tǒng)控制、保護失靈事故179
【案例9-1】 系統(tǒng)配置不完善 頻繁故障與死機179
【案例9-2】 負荷裕度不嚴控 升級改造問題多180
【案例9-3】 技術規(guī)范不到位 更換硬件沒省錢180
【案例9-4】 主備時鐘不同步 導致控制器脫網(wǎng)181
【案例9-5】 主備切換不成功 水位保護突失靈181
【案例9-6】 核心節(jié)點不冗余 喪失監(jiān)控強停機182
【案例9-7】 降低硬件圖省錢 配置不當惹禍端183
【案例9-8】 測點配置不獨立 同時動作直跳機183
【案例9-9】 重要設備宜單控 公用系統(tǒng)恐不行183
【案例9-10】 操作員站失供電 兩路電源保安全184
【案例9-11】 單點接地不保證 遭遇雷擊出問題184
【案例9-12】 電源故障機失控 緊急按鈕除險情185
【案例9-13】 通信工具有干擾 控制系統(tǒng)出異常185
【案例9-14】 隔離措施應可靠 交叉操作要防止185
【案例9-15】 后備手操需配備 關鍵時刻保平安188
【案例9-16】 通信連接無防護 病毒由此乘虛入189
【案例9-17】 在線下裝要謹慎 操作不當引跳閘189
【案例9-18】 三斷保護應具有 機械閉鎖才可靠191
【案例9-19】 測點取樣不獨立 同時動作誤跳機191
【案例9-20】 滅火保護強行退 管內積粉引爆燃192
【案例9-21】 信號觸點誤接反 機組非停損失大193
【案例9-22】 導葉剪斷銷剪斷 撞爛減壓排水管193
【案例9-23】 測溫電纜從根斷 軸承瓦溫起跳變195
10 防止發(fā)電機損壞事故196
【案例10-1】 定子線棒絕緣損 氫氣泄漏致停機196
【案例10-2】 端部固定有缺陷 相間短路相繼發(fā)197
【案例10-3】 繞組端部振動大 導線斷裂引跳閘197
【案例10-4】 繞組線棒全更換 在線監(jiān)測得加裝198
【案例10-5】 端部結構有松動 模態(tài)試驗很必要199
【案例10-6】 定子繞組溫度高 線棒絕緣被擊穿199
【案例10-7】 應力腐蝕莫輕視 更換護環(huán)保安全200
【案例10-8】 機內氫氣濕度大 轉子護環(huán)出裂紋201
【案例10-9】 漏氫監(jiān)測急報警 停機及時未短路202
【案例10-10】 絕緣老化存隱患 在線監(jiān)測起作用202
【案例10-11】 定子起暈電壓低 端部絕緣被燒損203
【案例10-12】 皮塞遺留三通內 水路堵塞引停機204
【案例10-13】 水質長期不合格 腐蝕產物堵水路204
【案例10-14】 水質不良引腐蝕 堵塞水路有溫差205
【案例10-15】 供水參數(shù)有異?!z查發(fā)現(xiàn)有堵塞206
【案例10-16】 溫差超標未重視 水路堵塞終接地207
【案例10-17】 制造過程有虛焊 運行期間釀匝短207
【案例10-18】 匝間短路勿小覷 燒傷護環(huán)損大軸208
【案例10-19】 膠皮墊老化漏油 發(fā)電機漏氫著火208
【案例10-20】 封閉母線進氫氣 意外爆炸要牢記209
【案例10-21】 氫冷發(fā)電機運檢 氫氣爆炸人傷亡209
【案例10-22】 過熱報警被忽視 絕緣受損事故生210
【案例10-23】 紙團堵住引風口 線棒出風溫差大210
【案例10-24】 開關誤動非同期 全廠停電設備損211
【案例10-25】 定子鐵芯仔細查 發(fā)現(xiàn)異常早處理212
【案例10-26】 制造質量有問題 返廠大修換疊片212
11 防止發(fā)電機勵磁系統(tǒng)事故215
【案例11-1】 火花放電煤粉燃 性能測試設備燒215
【案例11-2】 勵磁變過熱燒毀 檢修期間遇困難216
【案例11-3】 斷線保護有缺陷 軟件判斷出錯誤216
【案例11-4】 電壓回路雖獨立 判斷時間誤設置217
【案例11-5】 勵磁系統(tǒng)誤強勵 機端出現(xiàn)過電壓218
【案例11-6】 工作頻率不一致 熔斷器多次熔斷218
【案例11-7】 整定設計不匹配 電網(wǎng)要求不滿足218
【案例11-8】 溫度估算有偏差 溫升過高致跳閘219
【案例11-9】 運行人員誤判斷 轉子過熱被燒毀219
【案例11-10】 未采用屏蔽電纜 運行中反復跳機220
【案例11-11】 電源模塊定期查 嚴格執(zhí)行保安全220
【案例11-12】 母線附近濃煙滾 連接導線絕緣焦220
【案例11-13】 電感分布不均勻 接地開關被燒紅220
【案例11-14】 普通電纜送信號 電磁干擾致誤動221
【案例11-15】 絕緣性能不合格 故障錄波器燒毀221
【案例11-16】 屏蔽電纜被錯用 感應電壓致誤動221
【案例11-17】 專用電纜普通代 試運過程出誤報222
【案例11-18】 程序升級未備份 投產時間被延誤222
【案例11-19】 程序寫入不對應 勵磁系統(tǒng)誤強勵222
【案例11-20】 參數(shù)設置不合理 多方協(xié)作才解決222
【案例11-21】 動態(tài)性能不滿足 電網(wǎng)穩(wěn)定留隱患223
【案例11-22】 配合關系未協(xié)調 機組失磁保護跳223
【案例11-23】 保護定值不合理 修正之后方解決223
【案例11-24】 勵磁設備有缺陷 過勵磁保護跳閘224
【案例11-25】 基準值整定有誤 失磁保護反復跳224
【案例11-26】 保護環(huán)節(jié)已動作 試驗人員未發(fā)現(xiàn)224
【案例11-27】 勵磁參數(shù)不合適 機端電壓不穩(wěn)定225
【案例11-28】 限制特性不滿足 安全運行留隱患225
【案例11-29】 安全監(jiān)督查保護 機組運行保安全225
【案例11-30】 運行機組數(shù)量多 調差系數(shù)差別大226
【案例11-31】 無功環(huán)流常發(fā)生 母線電壓難控制226
【案例11-32】 自動通道不正常 手動通道獨支撐226
【案例11-33】 未按規(guī)程來調節(jié) 機端電壓大波動226
【案例11-34】 擅改勵磁變變比 造成發(fā)電機跳閘227
【案例11-35】 結構特點不了解 改變參數(shù)致振蕩227
【案例11-36】 恒壓運行未采用 低頻振蕩幅度大227
【案例11-37】 母線電壓大振蕩 控制模式不協(xié)調228
12 防止大型變壓器損壞和互感器事故229
【案例12-1】 電纜中間頭放電 變壓器繞組燒損229
【案例12-2】 調壓繞組被擊穿 交貨延誤九個月230
【案例12-3】 局部放電不合格 訂貨遲遲不出廠230
【案例12-4】 極化指數(shù)不合格 干燥工藝來處理231
【案例12-5】 儲油柜膠囊破損 繞組貫穿性短路231
【案例12-6】 鐵路運輸急剎車 屏蔽板松動位移232
【案例12-7】 變形試驗來測試 線圈變形狀況知232
【案例12-8】 試驗前后值測定 按照規(guī)程來對比232
【案例12-9】 空載損耗值偏大 按照協(xié)議來處理233
【案例12-10】 變壓器油因受潮 介質損耗值增大234
【案例12-11】 瓦斯保護頻動作 油泵窺視孔滲漏234
【案例12-12】 引線耳接觸不良 在線監(jiān)測發(fā)報警235
【案例12-13】 嚙合不良致錯位 調壓開關致爆炸236
【案例12-14】 油位變化出異?!√坠艿撞糠ㄌm裂237
【案例12-15】 高壓引線放置錯 變壓器組全燒損238
【案例12-16】 測試方法有錯誤 線圈底部突冒火239
【案例12-17】 氯化鋅避雷器壞 二次側電壓值無240
【案例12-18】 二次端子引線斷 零序保護突動作240
【案例12-19】 精度試驗不合格 未按銘牌來裝配241
【案例12-20】 局部過熱負荷重 絕緣介質速劣化241
【案例12-21】 油凈化工藝缺陷 油紙間局部放電242
【案例12-22】 一次連接有缺陷 頭部溫度高十度242
【案例12-23】 吊裝時發(fā)生破損 運行中引發(fā)放電243
【案例12-24】 連接筒強度不夠 互感器絕緣擊穿244
【案例12-25】 氣體微水來測試 靜置一天再進行245
13 防止犌犐犛、開關設備事故246
【案例13-1】 氣室劃分要注意 避免相互有影響246
【案例13-2】 絕緣拉桿有斷裂 觸點位置出錯誤247
【案例13-3】 內部絕緣出故障 都是飛蟲惹禍端247
【案例13-4】 防塵措施未采取 內部黃沙不老少248
【案例13-5】 真空泵油進設備 氣室內部出閃絡248
【案例13-6】 導體安裝不到位 發(fā)熱造成絕緣穿249
【案例13-7】 伸縮節(jié)處有導體 插接不良致發(fā)熱249
【案例13-8】 合閘電阻有損壞 斷口擊穿瓷套爆250
【案例13-9】 合閘電阻沒壓緊 整體阻值有增加251
【案例13-10】 真空處理未進行 檢測發(fā)現(xiàn)純度低252
【案例13-11】 北側機構為分位 斷口卻處于合位252
【案例13-12】 管路閥體有結冰 停電操作致拒動253
【案例13-13】 液壓機構油乳化 分閘之后自合閘254
【案例13-14】 氣溫變普降春雪 斷路器發(fā)生雪閃254
【案例13-15】 機械閉鎖強度弱 誤按合閘接觸器255
【案例13-16】 合閘后未到死點 自行脫落致分閘256
【案例13-17】 開關柜三相短路 氣體沖開前柜門256
【案例13-18】 隔離手車未隔離 誤觸母線避雷器257
【案例13-19】 釋放通道未設置 電弧沖開前柜門258
14 防止接地網(wǎng)和過電壓事故259
【案例14-1】 接地引下線燒斷 變壓器失地損壞259
【案例14-2】 接地線未連地網(wǎng) 主變主控均燒毀260
【案例14-3】 連續(xù)落雷損開關 全站停電敲警鐘261
【案例14-4】 防雷配置差異化 同塔雙回防同跳262
【案例14-5】 法蘭膠裝有錯誤 內部受潮致放電262
【案例14-6】 鋼管式渦激振動 避雷針整體傾倒262
【案例14-7】 間隙定值可延時 避免誤跳變壓器263
【案例14-8】 容性電流超標準 弧光接地燒開關264
【案例14-9】 泄漏電流需監(jiān)測 受潮劣化早發(fā)現(xiàn)265
15 防止輸電線路事故267
【案例15-1】 四回線路均故障 電廠電量送不出267
【案例15-2】 氣候條件很特殊 線路設計要優(yōu)化267
【案例15-3】 地質條件有沉降 線路設計應預防268
【案例15-4】 邊坡垮塌土質松 鐵塔基礎受威脅269
【案例15-5】 分期改造未規(guī)劃 線夾被盜塔倒塌270
【案例15-6】 隱蔽工程莫含糊 質量驗收再掩埋270
【案例15-7】 在線監(jiān)測要加強 推廣直升機航巡270
【案例15-8】 線路區(qū)段風振重 預絞金具可采用271
【案例15-9】 交變應力長承受 絕緣子疲勞斷裂271
【案例15-10】 載荷彎曲和交變 金具斷裂全怪它272
【案例15-11】 端部密封被破壞 復合絕緣子脆斷274
【案例15-12】 均壓環(huán)粗心反裝 絕緣子芯棒脆斷274
【案例15-13】 紅外測溫來監(jiān)測 危急缺陷快處理274
【案例15-14】 鎖緊銷受壓變形 已失去限位功能275
【案例15-15】 球頭掛環(huán)出斷裂 金具倒掛絕緣子275
【案例15-16】 冰災史罕見 倒塔斷線電網(wǎng)損276
【案例15-17】 線路覆冰和舞動 防治措施不盡同277
【案例15-18】 線路覆冰致跳閘 改造措施很精準277
【案例15-19】 氣溫驟降線覆冰 脫冰引發(fā)相短路278
【案例15-20】 線路跳閘因山火 運維單位多防范279
16 防止污閃事故280
【案例16-1】 絕緣子表面積污 倆設備污閃掉閘280
【案例16-2】 大量上馬水泥廠 污穢等級大幅升281
【案例16-3】 防污漏洞或死角 導致污閃要嚴防281
17 防止電力電纜損壞事故283
【案例17-1】 熱力管線突泄漏 電纜隧道熱水入283
【案例17-2】 交叉距離不滿足 電纜溝內溫度高283
【案例17-3】 制造質量有問題 整批電纜全退貨284
【案例17-4】 附件質量出問題 接頭連續(xù)被擊穿284
【案例17-5】 接頭安裝不合格 電纜隧道突起火285
【案例17-6】 核心元件有缺陷 組合電器終端爆285
【案例17-7】 電纜質量嚴檢測 堅決把住入口關285
【案例17-8】 運輸過程盤平放 電纜擠壓致變形285
【案例17-9】 局部絕緣遭擠壓 電纜絕緣被擊穿286
【案例17-10】 施工現(xiàn)場未防護 絕緣構件被污染286
【案例17-11】 接地系統(tǒng)施工錯 金屬連板接線反286
【案例17-12】 接地電流有異常 導體之間有導通287
【案例17-13】 線芯護套被接反 金屬護套環(huán)流大287
【案例17-14】 局部發(fā)熱不均勻 套管底部有沉淀288
【案例17-15】 建筑單位蠻施工 兩路電纜被破壞288
【案例17-16】 圖紙指示有錯誤 檢修方案被迫改288
【案例17-17】 安防措施完善后 盜竊事件被遏制289
【案例17-18】 管線調查未進行 電纜路徑亂打樁289
【案例17-19】 隧道施工忙打井 兩相電纜被破壞289
【案例17-20】 人員撤離鋼釬墜 電纜絕緣被扎傷289
【案例17-21】 隧道塌方水泄漏 多路電纜被砸傷290
【案例17-22】 地鐵施工出塌方 電纜線路基礎陷290
【案例17-23】 退運電纜就地剝 火災隱患留下來290
【案例17-24】 電纜固定不合理 擠壓角鋼受損傷290
【案例17-25】 電纜接頭施工誤 交叉互聯(lián)線短路291
【案例17-26】 接頭銅殼內短路 交叉互聯(lián)致混亂291
【案例17-27】 接地電流有異?!⊥k娞幚聿樵颍玻梗?
【案例17-28】 南方白蟻高發(fā)區(qū) 蛀蝕問題要注意291
【案例17-29】 連接點溫度異?!〗拥叵到y(tǒng)連線誤292
【案例17-30】 接地系統(tǒng)常檢查 發(fā)現(xiàn)問題及時修292
18 防止繼電保護事故293
【案例18-1】 雙重配置很重要 互為備用保安全293
【案例18-2】 雙重設計各獨立 公用環(huán)節(jié)患無窮294
【案例18-3】 差動保護誤接線 同時失電退運行295
【案例18-4】 互感器特性差異 繼電器動作異常295
【案例18-5】 失靈保護信號發(fā) 復壓閉鎖作用大296
【案例18-6】 保護通道交叉用 縱差保護誤跳閘297
【案例18-7】 二次線墊圈松動 發(fā)信號時有時無298
【案例18-8】 整定范圍細校核 失磁事故嚴預防298
【案例18-9】 起停閃絡很重要 缺一不可要記牢299
【案例18-10】 新投改造動回路 各種驗證不可少301
【案例18-11】 施工圖紙改動多 竣工圖紙方可用301
【案例18-12】 一次設備出故障 二次保護保安全303
19 防止電力調度自動化系統(tǒng)、電力通信網(wǎng)及信息系統(tǒng)事故304
【案例19-1】 電源不獨立配置 主站受牽連停機304
【案例19-2】 模塊老化能力降 保護定值不匹配305
【案例19-3】 測試方案不完整 系統(tǒng)性能出異常305
【案例19-4】 聯(lián)調傳動工作少 無功設備致?lián)p毀306
【案例19-5】 控制命令錯誤發(fā) 全廠有功出力降307
【案例19-6】 策略參數(shù)擅自改 發(fā)電機組異常停307
【案例19-7】 內外網(wǎng)絡操作混 敏感辦公資料泄308
【案例19-8】 蠕蟲病毒惹禍端 網(wǎng)絡通信出故障309
【案例19-9】 通信通道不獨立 調度網(wǎng)絡忙攔截311
【案例19-10】 磁盤寫入有異常 營銷服務被迫停314
【案例19-11】 調度系統(tǒng)漏洞存 管理權限輕松獲314
【案例19-12】 信息安全有漏洞 軟件公司責整改315
【案例19-13】 外網(wǎng)郵箱有漏洞 敏感信息可獲?。常保?
20 防止串聯(lián)電容器補償裝置和并聯(lián)電容器裝置事故317
【案例20-1】 電容器組來接線 先串后并宜采用317
【案例20-2】 電容器單元損壞 上下蓋完全崩裂318
【案例20-3】 二次電纜受干擾 串補保護誤動作319
【案例20-4】 操作順序不正確 平臺板卡受損傷320
【案例20-5】 未進行老煉試驗 電容器過壓燒損321
【案例20-6】 真空斷路器合閘 彈跳時間超要求321
【案例20-7】 多次操作現(xiàn)重燃 真空泡內有雜物322
【案例20-8】 分閘反彈幅值大 一旦發(fā)現(xiàn)應調整322
【案例20-9】 測量方法有差異 局部放電變化大323
【案例20-10】 檢測方法存不足 重大隱患未查出323
【案例20-11】 脈沖電流法測量 局部放電莫超標323
【案例20-12】 容量減少未退運 保護動作事故生324
【案例20-13】 安裝角度不合格 套管斷裂出故障324
【案例20-14】 諧波電壓被放大 串抗燒損事故發(fā)324
【案例20-15】 空心串抗室內裝 通信設備不正常325
【案例20-16】 鳥類竄入電容器 隔離開關瓷柱斷325
【案例20-17】 動物竄入電抗器 相間短路出故障325
【案例20-18】 匝間絕緣不合格 串聯(lián)電抗器燒毀325
【案例20-19】 保護定值重設定 沒再出現(xiàn)大問題326
21 防止直流換流站設備損壞和單雙極強迫停運事故327
【案例21-1】 監(jiān)視信號不完善 觸發(fā)脈沖頻丟失327
【案例21-2】 閥控參數(shù)設不當 觸發(fā)脈沖不穩(wěn)定327
【案例21-3】 閥塔防火隱患查 監(jiān)造報告未提交328
【案例21-4】 冗余保護錯配置 自相矛盾兩判?。常玻?
【案例21-5】 阻燃材料未達標 報警系統(tǒng)不靈敏329
【案例21-6】 飽和電抗水冷卻 管道接頭處漏水329
【案例21-7】 閥塔漏水出告警 緊急停運遇險情329
【案例21-8】 冷卻水管口脫落 液位低保護跳閘329
【案例21-9】 接頭漏水板卡燒 直流系統(tǒng)致閉鎖329
【案例21-10】 傳感器出現(xiàn)故障 電導率保護誤動330
【案例21-11】 主泵切換致跳閘 保護定值重設定330
【案例21-12】 泄漏保護誤動作 優(yōu)化算法重整定330
【案例21-13】 風機開關盒進水 水泵停運極閉鎖330
【案例21-14】 共用電源留隱患 主泵切換不成功330
【案例21-15】 主泵切換值變低 小流量應滿足331
【案例21-16】 環(huán)境溫度超定值 輔助降溫水噴淋331
【案例21-17】 相關保護重設置 調試期間多誤動331
【案例21-18】 事件報文存缺陷 漏報誤報均發(fā)生331
【案例21-19】 平衡水池被排干 水位監(jiān)視未報警332
【案例21-20】 未采取防潮防銹 電動機頻繁故障332
【案例21-21】 閥廳安全隱患多 盡快整改免事故332
【案例21-22】 波紋板被風吹起 控制室屋頂漏水332
【案例21-23】 投運超過十五年 狀態(tài)評估常進行333
【案例21-24】 變壓器套管故障 過流保護閉直流333
【案例21-25】 電抗器套管爆炸 產品設計留隱患333
【案例21-26】 密封結構存缺陷 連接不良致鼓包333
【案例21-27】 套管設計存隱患 間歇放電事故生334
【案例21-28】 儲油柜氣囊破裂 重瓦斯保護動作334
【案例21-29】 接線盒內存水珠 壓力繼電器誤動334
【案例21-30】 分接開關選型誤 配置浮球繼電器334
【案例21-31】 油流繼電器誤動 安全距離值偏小334
【案例21-32】 繞組傳變特性差 測量電流有畸變335
【案例21-33】 監(jiān)測裝置誤動作 瞬時干擾致跳閘335
【案例21-34】 控制柜加蓋小室 溫濕度滿足要求335
【案例21-35】 在線監(jiān)測發(fā)報警 核心設備穩(wěn)運行336
【案例21-36】 分接開關調整中 故障錄波頻啟動336
【案例21-37】 未裝直降變壓器 站用電源不可靠336
【案例21-38】 動作時間配不當 越級動作沒切換337
【案例21-39】 惡劣天氣強分閘 均壓電容致閃絡338
【案例21-40】 直流分壓器積污 大霧天氣致放電338
【案例21-41】 單一元件出故障 直流系統(tǒng)有風險338
【案例21-42】 自檢功能應具備 根據(jù)級別來操作339
【案例21-43】 站用電壓波動大 壓力變送器誤動339
【案例21-44】 狀態(tài)信號未確認 切換條件不滿足340
22 防止發(fā)電廠、變電站全停及重要客戶停電事故341
【案例22-1】 公用系統(tǒng)出故障 兩臺機組同時停341
【案例22-2】 控制按鈕未防護 誤碰造成機組停341
【案例22-3】 機組跳閘至脫網(wǎng) 孤網(wǎng)運行不穩(wěn)定342
【案例22-4】 惡劣天氣多線跳 全停多座變電站342
【案例22-5】 開關拒動故障擴 局部電網(wǎng)被瓦解342
【案例22-6】 保護不能抗干擾 誤動全停變電站343
【案例22-7】 絕緣子快速積污 升壓站先后閃絡344
【案例22-8】 直流系統(tǒng)不獨立 共用電源致誤動344
【案例22-9】 直流接地有環(huán)流 開關誤動受影響345
【案例22-10】 直流供電不合理 三套保護全失電345
【案例22-11】 直流電纜不阻燃 隔離不當事故大346
【案例22-12】 直流電纜兩點地 環(huán)流造成保護跳346
【案例22-13】 充電裝置復運行 操作順序要把關347
【案例22-14】 核對放電未進行 電池缺陷沒發(fā)現(xiàn)347
【案例22-15】 運行環(huán)境太惡劣 電池壽命早終結347
【案例22-16】 封堵不嚴進雨水 交流竄入全站停348
【案例22-17】 交直流端子混裝 交流竄入機組停348
【案例22-18】 誤將交流接直流 全廠停電系統(tǒng)振349
【案例22-19】 兩票三制未執(zhí)行 誤操作全站失電349
【案例22-20】 防誤閉鎖維護差 引發(fā)惡性誤操作350
【案例22-21】 支柱絕緣子斷裂 全停重要變電站350
【案例22-22】 支柱絕緣子斷裂 造成變電站失壓350
【案例22-23】 絕緣子突然折斷 六臺機全部停運351
【案例22-24】 電能質量指標差 保護誤動影響大351
【案例22-25】 供電設備絕緣損 重要客戶全停電352
23 防止水輪發(fā)電機組(含抽水蓄能機組)事故354
【案例23-1】 油質問題致漏油 四號機組甩負荷354
【案例23-2】 油質指標不合格 調速器動作失靈355
【案例23-3】 油溫低黏度增大 活塞動作不靈活355
【案例23-4】 過速限制器誤動 中導葉緊急關閉356
【案例23-5】 過速試驗起振動 主要原因為共振356
【案例23-6】 頂蓋緊固螺栓斷 特別重大事故發(fā)357
【案例23-7】 泄水錐連接不牢 振動增大致停機358
【案例23-8】 尾水管出現(xiàn)異?!毫γ}動比較大358
【案例23-9】 空腔渦帶作用下 尾水管里襯脫落358
【案例23-10】 機組大修查缺陷 貫穿裂紋在葉片358
【案例23-11】 大修檢查水輪機 過流部件磨損大358
【案例23-12】 孔洞加工不均勻 零件組裝有誤差359
【案例23-13】 限位銅套重磨損 回油箱油位異常359
【案例23-14】 輪轂腔密封失效 水電站運行故障359
【案例23-15】 人孔門螺栓斷裂 發(fā)現(xiàn)及時事故免360
【案例23-16】 壓環(huán)局部位置變 伸縮節(jié)出現(xiàn)漏水360
【案例23-17】 端部間隙值偏小 限位塊變形嚴重360
【案例23-18】 密封損壞致漏水 大軸內產生積水360
【案例23-19】 補氣閥相繼失效 甩水嚴重致停機361
【案例23-20】 蝶閥作為排污閥 排污不暢生堵塞361
【案例23-21】 測溫電阻出異?!C組穩(wěn)定受威脅361
【案例23-22】 水導軸承瓦溫升 軸瓦軸領間隙零362
【案例23-23】 連接螺栓不牢固 水導擺度不穩(wěn)定362
【案例23-24】 頂蓋排水被堵塞 水位升高出險情362
【案例23-25】 補氣閥關閉不嚴 壓油罐油壓過高362
【案例23-26】 伸縮節(jié)漏水增大 止水壓環(huán)已變形363
【案例23-27】 漂浮物聚集嚴重 攔污柵水位差高363
【案例23-28】 綁扎不良綁塊脫 振動引起絕緣損364
【案例23-29】 定子端部綁塊松 絕緣盒子被擊穿364
【案例23-30】 線棒端部有磨損 結合處有附著物364
【案例23-31】 彈簧老化壓不足 接觸不良溫度高365
【案例23-32】 沖片向外部偏移 割破線棒絕緣層365
【案例23-33】 發(fā)電機發(fā)生掃膛 定子局部被燒傷366
【案例23-34】 機組負荷快速增 強烈振動機受損366
【案例23-35】 瓦溫測量出誤報 機組停機事故發(fā)367
【案例23-36】 油位計管路斷裂 水導瓦缺油燒損367
【案例23-37】 局部接觸出摩擦 推力瓦升溫燒瓦367
【案例23-38】 互感器表面積粉 軸電流保護動作367
【案例23-39】 彎折工藝有缺陷 轉子風扇生斷裂368
【案例23-40】 擋風板位置不當 造成結構性損壞368
【案例23-41】 下壓指焊點開焊 定子鐵芯現(xiàn)波浪369
【案例23-42】 閉鎖措施不完善 風閘誤動本不該369
【案例23-43】 低勵限制沒做好 電氣量持續(xù)振蕩370
【案例23-44】 停機出現(xiàn)誤操作 手動按鈕來滅磁370
【案例23-45】 主軸密封溫度升 機組穩(wěn)定受影響371
【案例23-46】 轉輪室溫度過高 止漏環(huán)嚴重燒損371
24 防止垮壩、水淹廠房及廠房坍塌事故374
【案例24-1】 勘測選址判斷誤 不利地段沒避開374
【案例24-2】 水霧飄移未防范 水淹廠房事故發(fā)374
【案例24-3】 閘門開啟電源斷 洪水漫壩教訓大375
【案例24-4】 河道堵塞水倒灌 積水過高進廠房375
【案例24-5】 圍堰滲漏淹基坑 滲水倒灌進廠房376
【案例24-6】 壩體漏水大會診 灌漿加固治壩?。常罚?
【案例24-7】 觀測設施不完善 安全監(jiān)測沒到位376
【案例24-8】 氣象部門未預報 應急措施沒準備377
【案例24-9】 地震損壩做修復 閘體處理不徹底377
【案例24-10】 閘門操作不規(guī)范 洪水漫過閘門頂377
【案例24-11】 水位計出現(xiàn)故障 漫壩事故險造成377
【案例24-12】 操作閥發(fā)生炸破 排水泵容量不夠378
【案例24-13】 自動閥門質量差 水淹廠房事故發(fā)378
【案例24-14】 排水孔處來鉆孔 拔出鉆頭水噴出378
【案例24-15】 暴雨形成泥石流 沖進廠房機組淹378
【案例24-16】 集中暴雨驟然來 山體滑坡十三處378
【案例24-17】 局部暴雨從天降 全廠停電事故發(fā)379
【案例24-18】 泄洪期尾水頂托 水泵室尾水倒灌379
【案例24-19】 調度命令不執(zhí)行 漫頂垮壩損失大379
【案例24-20】 調度命令打折扣 不明來水現(xiàn)下游379
【案例24-21】 混凝土年久老化 加固措施不到位380
【案例24-22】 管理人員離值守 大汛期間水漫壩380
【案例24-23】 操作人員擅脫崗 庫水漫頂大壩垮380
【案例24-24】 汛限水位不執(zhí)行 漫壩事故教訓大380
【案例24-25】 汛前水庫超蓄水 多座水庫被水毀381
25 防止重大環(huán)境污染事故382
【案例25-1】 波紋板箱沒壓緊 搪瓷噴涂有問題384 

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